重慶某汽車生產廠改造二期
人氣:6868次發表時間:2018-06-12
改造背景
經現場勘察,原有補償裝置缺乏全電流、全電壓技術理念,沒有系統分析負荷和功率因數變化;補償原理錯誤;投切速度跟不上負荷變化速度;電容器、電抗器質量差,導致:原無功補償柜在全部投入狀態下,輸出無功電流不足(額定433A,現輸出216A),配電系統功率因數平均值低于0.9以下。現場情況照片如下:
原無功補償柜元器件溫度高出環境溫度2倍以上,觀察電容器外觀已嚴重鼓包,柜體底部大量堆積了電容器滲漏的填充介質,造成電容器容值嚴重衰減且極易引起安全事故。現場情況照片如下:
改造方案
我公司以“全電流、電壓”前沿技術,對用戶負荷、功率因數、諧波全面測試,對常態參數、諧波、系統短路容量等參數及變化進行系統分析,與該項目一期工程類似,主要負荷有大量跨相焊機,但二期項目的諧波電流更重,為保證晶閘管開關的穩定性,創新性采用“角內共補”+“跨補”的模式,定制全新動態濾波補償裝置(510Kvar)。
改造對比
改造效果
1.降低線路損耗和變壓器損耗,減少用戶電費支出
2.降低系統運行電流,避免高低壓開關柜出現跳閘
3.保證月均功率因數達0.90以上,有效避免力調電費
4.治理諧波,減少諧波對電網和設備的影響,提高設備工作效率
5.裝置穩定運行2年以上無故障發生
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